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直流伺服電機應用常見故障分析和處理

直流伺服電機應用常見故障分析和處理

直流伺服電機主要運用于數控機床的伺服驅動系統中作為驅動部件,其控制方便,靈活,反應迅速,能輸出較大的功率,簡化機械傳動結構,同時維護方便。所以在數控機床中應用廣泛。然而,伺服電機的控制有別于一般的電機,在實際使用中要求有維修這方面的有關知識,本文介紹直流伺服電機故障處理的進行介紹。

常見故障分析:

(1)過流和過載。在機床上正常使用的電機突然出現該故障時有以下一些原因:

a.機械負載過大,是機械上原因造成的,在排除故障后對電機不會有影響,但電機經常在過流狀況下運行,會造成電機損壞。
b.電機電刷和其他部分對地短路或絕緣不良。
c.控制器的輸出功率元件和相關部分有故障。

(2)轉矩減小,無力,稍加阻力就有報警。該類故障的原因為:

a.電機有退磁可能。
b.電刷接觸電阻過大,或接觸不良。
c.電刷彈簧燒壞,壓力變小,造成電刷下火花過大。
d.控制器有故障。

(3)制動器故障。在垂直軸上使用的電機大多數都帶制動器,制動器出現故障時會使電機過流、過熱和產生其他故障。對帶制動器的電機修理應先使制動器脫開,常用的方法是將電源直接接入制動器線圈,使其脫開,如帶機械松開裝置的更加方便。有些制動器帶整流器,在有故障時要檢查一下。

(4)電機旋轉時振動。原因有:

a.換向器有短路。
b.換向器表面燒壞,高低不平。
c.油滲入了電刷或在換向器表面粘有油污。

(5)電機旋轉有噪聲或異常聲。原因為:

a.電機內有異物或磁體脫開。
b.機械聯接部分安裝不正確。
c.換向器粗糙或已燒毛。
d.軸承損壞或其它機械故障。

常見的故障處理 

在伺服驅動系統中,電機故障是其中的一部分。

故障1:機床在使用中有時出現尺寸不準,并有“過流”報警出現。
分析:尺寸不準的原因有間隙過大、導軌無潤滑等因素,但有時還出現“過流”,則與電機有關。用搖表測量電機的絕緣,電機有短路現象。
處理:拆開電機檢查,發現因電刷磨損過度,碳粉堆積,造成對外殼無規則短路,清除干凈并修理后,測量絕緣符合要求,裝上后使用正常。
該故障在換向器端面結構并垂直安裝時出現的機會較多,電刷過軟和換向器表面粗糙極易出現,因此對電機好能定時保養,或定時用干凈的壓縮空氣將電刷粉吹去。

故障2:1臺XH715加工中心的X軸在移動中有時出現沖擊,并發出較大的聲響,隨即出現驅動報警。
分析:移動時產生振動或沖擊是由控制器或電機引起。檢查X軸在快速移動時故障頻繁,經更換控制板故障仍時有發生,所以確定故障在電機中。
處理:開始僅將電刷拆開檢查,電刷、換向器表面較光滑,因此認為無故障,但裝上后開機故障仍有,所以將整個電機拆開檢查,發現在換向器兩邊部分表面上有被硬擦過的痕跡。仔細查看,認為是因安裝不正確造成電刷座與換向器相擦,引起短路,當電機轉速高時引起轉速失控。將電刷高起部分銼去,修理換向器上的短路點,故障排除。

故障3:XH755加工中心的轉臺在回轉時有“過流”報警。
分析:有“過流”報警故障先檢查電機,用萬用表測量繞組對地電阻已很小,判定是電機故障。
處理:拆開電機檢查,因冷卻水流入,造成短路過流。檢查電機磁體有退磁現象,更換1臺電機后正常。
直流伺服電機在使用中出現故障是比較多的,大部分在電刷和換向器上,所以,如有條件,進行及時的保養和維護是減少故障的辦法。
在對直流伺服電機進行檢查時,測量電流是常用的檢查方法,由于使用一般的電流表測量很麻煩,所以好使用直流鉗形表。

故障4:加工中心在使用中出現“誤差”報警,經檢查驅動器已跳開。查看控制器上有“過流”報警指示。
分析:出現“誤差”報警是給旋轉指令,但電機不轉,有“過流”報警時,故障大多在電機內部。
處理:將電機電刷拆下檢查,發現電刷的彈簧已燒壞,由于電刷的壓力不夠,引起火花增大,并將換向器上的部分換向片燒傷。彈簧燒壞的原因是因電刷連接片和刷座接觸不好,使電流從彈簧上通過發熱燒壞。根據故障情況將燒傷的換向器進行車削修理,同時改善電刷與刷座的接觸面。按以上處理后試車,但電機出現抖動現象,再次檢查,原來是因車削時方法不對,造成換向器表現粗糙,因此重新修去換向片毛刺和下刻云母片,并經打磨光滑后使用正常。

在對電機的換向器進行修理時要注意方法,一般的原則是光出即可,車削時吃刀深度和進刀量不要過大,進刀量在0.05~0.1mm/r較好,吃刀深度在0.1mm以下,速度采用250~300m/r,分幾次切削,并使用相應的刀具。換向器的車削修理有一定的限度,大部分單邊多不要超過2mm,車掉過多會影響使用性能,好查看一下所用電機的說明書。

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